質量成果——風帆塑膠科技分公司質量管理創新課題獲獎
近日,在中船集團2025年度質量管理小組暨質量信得過班組活動成果發表會上,風帆塑膠科技分公司的創新課題《一種AGM塑蓋雙色氣道盒自動壓入裝置的研發》榮獲三等獎,該成果將QC工具與技術創新深度融合,以高效解決行業生產瓶頸、提升產品一致性為核心,為行業自動化升級提供了可復用的解決方案。
提質增效——風帆清苑分公司極板車間鑄帶降渣項目落地見效
今年以來,風帆清苑分公司針對生產環節成本浪費與環保隱患問題,聚焦優化流程、提質增效,對鑄帶工序降渣項目進行精益改進,取得了良好成效。

在鉛鍋加熱及生產過程中,合金氧化產生鉛渣,導致有效金屬成分隨廢渣流失,造成材料浪費。車間組織相關人員針對該問題反復分析論證,確定問題根源,啟動鑄帶降渣項目。通過借鑒行業優秀經驗,結合生產實際,優化工藝參數,規范操作流程,降低合金單耗,使工序鉛帶班產由48卷提升至64卷,提高了生產效率。
經過近半年的試驗運行和持續改進,分公司鑄帶工序出渣率降至3.25%,合金利用率從96.60%提升至96.63%,全年預計可減少廢渣浪費18噸,節約成本24萬元,鑄帶降渣項目順利通過驗收。
降本增效——風帆工業電池分公司完成隔膜泵國產化改造
近日,工業電池分公司完成稀硫酸配制環節隔膜泵國產化替代改造項目,有效降低設備采購成本,提高了生產的穩定性,為公司推進“重要備件國產化”提供了典型實踐案例。

此前,分公司稀硫酸配制工藝過程中使用美國進口氣動隔膜泵,但膜片和鋁碗在長期運行中頻繁出現貼合部位松動漏酸問題, 2023年因漏酸問題更換了6臺進口泵,維修費用高達8.1萬元,不僅增加了生產成本,還影響生產的連續性。
分公司技術團隊深入分析進口泵結構特點,鎖定核心問題,科學選定國產隔膜泵作為替代方案,先后完成4臺配酸罐隔膜泵的更換與調試,從根本上解決了松動漏酸問題,保障了設備的穩定性,提高了生產效率,且單臺采購價格僅為進口泵的1/8,大幅降低了生產成本。
智造升級——風帆有色金屬分公司完成合金鑄錠線智能化改造
近日,有色金屬分公司完成合金車間1#鑄錠線智能化改造項目。
面對工作現場高溫、員工老齡化、傳統手工操作等難題,6月,有色金屬分公司組建跨部門攻堅團隊,開啟鑄錠線智能化改造“突圍戰”。面對效率瓶頸與安全風險,經過實地勘測和充分論證,確定“環境優化、減員增效、智能替代”三大目標。

項目組運用模塊化管理手段,改串行作業為并行推進,采用關鍵節點管控及風險預案全覆蓋等精益管理方法,實行“現場問題1小時響應”機制,設計人員駐守生產現場實時優化程序,設備團隊24小時輪班調試,快速響應并解決問題,原計劃于7月中旬完成的試生產,提前至6月底完成且全程“安全零事故”,有效壓縮工期近20%。
該項目改造后,實現了合金從鑄錠到入庫的全部機械化生產,大幅降低了人員勞動強度,有效提升了產品質量一致性。
來源:風帆公司